港口設(shè)備_懸臂式斗輪取料機變幅機構(gòu)液壓故障
懸臂式斗輪取料機是港口物料搬運的關(guān)鍵設(shè)備。某港的2臺6000t/h懸臂式斗輪取料機是由日本三菱公司設(shè)計制造的。
(1)變幅機構(gòu)液壓系統(tǒng)的工作原理
變幅機構(gòu)液壓系統(tǒng)為一平衡回路,其原理如圖V所示。懸臂式斗輪取料機的變幅由2個并聯(lián)液壓缸11、12實現(xiàn),變幅機構(gòu)中的臂架配重和斗輪等部件構(gòu)成液壓缸活塞組件伸縮運動肘的超越負載,為防止臂架配重和斗輪等部件由于自重而自行翻轉(zhuǎn)或下落,在與電液換向閥7的A、B油口相連接的油路上,分別串接了一個單向順序閥8、9.該閥起平衡閥的作用。臂架的雙向變幅速度由電液比例調(diào)速閥3設(shè)定,其變幅方向由電液換向閥7控制。
兩臺懸臂式斗輪取料機交貨時,未設(shè)置圖V中的液壓鎖10及電磁換向閥13等元件。在調(diào)試過程中,出現(xiàn)臂架不能在任意位置準確定位,并有嚴重下滑現(xiàn)象。日本專家在圖V中加裝了液壓鎖10及電磁換向閥13等元件之后,故障現(xiàn)象得到緩解,但在臂架停止運動時還存在少許下滑的現(xiàn)象。
(2)使用中出現(xiàn)的故障及分析
兩臺懸臂式斗輪取料機投產(chǎn)后變幅機構(gòu)一直處于較正常的工作狀態(tài)。但到了高溫季節(jié),現(xiàn)場溫度為43℃左右時,兩臺取料機在向下變幅過程中均出現(xiàn)振顫,斗輪處的振幅達到2m。此外,臂架停止運動時出現(xiàn)少許下滑的現(xiàn)象更趨嚴重。通過對系統(tǒng)噪聲判斷,發(fā)現(xiàn)平衡閥9處油流噪聲的變化頻率與振顫頻率吻合,由此判斷變幅過程中出現(xiàn)振顫故障是由平衡閥9引起的。平衡閥9是為阻止斗輪等部件因自重下落設(shè)置的,其控制油路上阻尼的大小,即反映出開啟壓力的大小是由斗輪等部件所形成的超越負載來設(shè)定的。當(dāng)環(huán)境溫度低時,油液黏度高,平衡閥9控制油路上的阻尼增高,開啟壓力增高。斗輪下降時,液壓缸回油管路上背壓增高;因而整個臂架運行平穩(wěn)。反之,當(dāng)環(huán)境溫度高時,油液黏度變低,阻尼變小。斗輪下降時,液壓缸回油管路上背壓變低,斗輪等部件因自重而加速下降,液壓缸進油腔壓力降低。當(dāng)壓力降低至平衡閥開啟壓力時平衡閥關(guān)閉,斗輪等部件“暫時”停止運動,而液壓缸進油腔壓力回升,當(dāng)壓力升至平衡閥開啟壓力時,平衡閥開啟,斗輪等部件又加速下降。如此平衡閥反復(fù)啟、閉,即出現(xiàn)振顫現(xiàn)象。由于圖V中的平衡閥采用的是單向順序閥,單向順序閥本身存在著內(nèi)泄,出現(xiàn)鎖緊不“牢”。為此,在閥8、9與液壓缸之間串接液壓鎖10。液壓鎖10的作用是當(dāng)液壓缸停止運動時能“鎖住”液壓缸,并使其準確定位。臂架停止運動時出現(xiàn)下滑現(xiàn)象是由于液壓鎖10控制油路上裝有背壓閥15,使液壓鎖10中的單向閥不能及時關(guān)閉鎖緊,即出現(xiàn)所謂“滯后鎖緊”現(xiàn)象。
(3)排除故障的措施
為徹底排除變幅機構(gòu)的振顫和下滑故障,采取了以下措施。如圖W所示,在平衡閥9控制油路上的單向節(jié)流閥之前,串接一個可調(diào)節(jié)流閥16(結(jié)構(gòu)上是在原有組合閥下加裝一塊起節(jié)流作用的疊加板),從而調(diào)節(jié)平衡閥9的啟、閉時間,該時間的長短以不出現(xiàn)振顫現(xiàn)象為宜。此外,在電磁換向閥13不通電時,液壓鎖10的控制油路和泄漏油路不經(jīng)背壓閥而直接通回油箱,從而使控制油路不保持壓力,使液控單向閥及時關(guān)閉,避免出現(xiàn)所謂“滯后鎖緊”的現(xiàn)象。該方案可徹底消除變幅機構(gòu)出現(xiàn)振顫和下滑故障。
如圖X所示,將圖V中液壓鎖10、電磁換向閥13去掉,單向順序閥8、9換成平衡閥;在平衡閥8、9與液壓缸之間的油路上,串接2個單向節(jié)流閥17、18。調(diào)節(jié)單向節(jié)流閥開度的大小,從而調(diào)節(jié)了背壓的高低,該背壓的高低以不產(chǎn)生振顫現(xiàn)象為宜。該方案也可徹底消除變幅機構(gòu)出現(xiàn)振顫和下滑現(xiàn)象。