玻殼自動壓機沖壓缸顫抖故障
在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)玻殼的自動壓機沖壓缸在動作過程中出現(xiàn)顫抖現(xiàn)象,并且顫抖動作時強時弱,但基本能夠完成全部動作??刂葡到y(tǒng)采用OILGEAR公司的SCVP系列的電液伺服閥,其結構為永磁式力反饋兩級伺服閥,工作壓力為9MPa。
(1)原因分析
根據(jù)故障現(xiàn)象為液壓缸動作不良,判斷出伺服閥閥芯在動作過程中有顫抖動作,其原因可分為電氣和液壓兩大部分。因電氣故障處理較快,為盡快維修,故從電氣處理開始。
①電氣部分 假設為電氣部分出現(xiàn)故障,則有可能為控制信號串入交流信號、接線端子松動,連線接觸不良、信號發(fā)生回路硬件故障,伺服放大回路硬件故障等原因。經(jīng)檢查,可以排除控制信號串入交流信號的可能,接線端子牢固無松動現(xiàn)象,連線無接觸不良,更換信號發(fā)生回路硬件模塊和伺服放大回路硬件模塊,故障現(xiàn)象依舊,采用示波器測量,信號正常。至此,基本排除電氣部分故障。
②液壓部分 分別依次排除以下故障的可能性:液壓管道和液壓缸內(nèi)有空氣、液壓油污染、液壓缸內(nèi)漏嚴重、控制油路和主油路壓力不穩(wěn)定。最后認定是伺服閥本體故障。更換伺服閥先導部分,開機正常。
經(jīng)拆開檢查,發(fā)現(xiàn)力矩馬達導磁體與銜鐵縫隙中有許多金屬屑,相當于減小了銜鐵在中位時的每個氣隙長度g。根據(jù)《液壓控制系統(tǒng)》的分析結論:當| x/g| >1/3時(x為銜鐵端部偏離中位的位移),銜鐵總是不穩(wěn)定的。因此認為液壓系統(tǒng)中的金屬屑被吸附在永磁體上,減小了氣隙長度g,破壞了力矩馬達原有的靜態(tài)特性,是本次故障的根本原因。
(2)維護措施
針對本次故障原因,以及分析的其他可能,采取了以下措施。
①定期更換油路濾芯,清理變質(zhì)油。由于此次故障由液壓油中金屬污染造成,因此定期更換該系統(tǒng)油路中的濾芯,放掉濾油器中存油,可防止污物進入伺服閥,、有效地防止故障發(fā)生,延長伺服閥的運行時間。力矩馬達和先導閥完全浸泡在與回油相通的油液里,位置又處于管道的盲端,該處的油液幾乎不流動,易氧化變質(zhì),因此需定期放掉變質(zhì)的液壓油。
②定期更換液壓油,加強液壓油的管理。液壓油在長期工作中會氧化、焦化,并且液壓系統(tǒng)中的泵、閥、缸等的磨損會產(chǎn)生一些金屬屑,它們會降低液壓油的品質(zhì),造成故障。根據(jù)近幾年液壓油使用周期和油品化驗結果,要每10個月更換一次液壓油,才能保證設備無計劃外停機。
③定期更換伺服閥。此次故障的直接原因為力矩馬達被污染導致伺服閥動作不良,因此應定期清洗、更換力矩馬達和先導閥,防止污染,從而杜絕故障發(fā)生。伺服閥的裝拆應在盡可能干凈的環(huán)境中進行,操作時應先去掉接到伺服閥上的電氣信號,再卸掉液壓系統(tǒng)的壓力,然后拆下伺服閥。在干凈、相容的商用溶劑中清洗所有的零件,零件可以晾干或用軟氣管以潔凈、干燥的空氣吹干。清洗后的伺服閥可以作為備件輪流使用,降低費用。
④定期更換、檢查電氣信號,緊固接線端子、防止松動,檢查連線、防止接觸不良。伺服閥是精密制造的機電一體化產(chǎn)品,精度極高,對污染十分敏感,它在維護、清潔及對維護工作重要性的認識等方面的要求非常高,在實際使用中一定要引起足夠的重視。