煉鋼大包的維修_滑動(dòng)水口液壓站存在的問題
(1)煉鋼大包滑動(dòng)水口液壓站
某公司有3條煉鋼連鑄生產(chǎn)線。在煉鋼車間,可靠地對大包滑動(dòng)水口的控制是生產(chǎn)能否正常進(jìn)行的保證。這就對控制大包滑動(dòng)水口的液壓站提出了十分苛刻的要求:①動(dòng)作頻繁(30~500次/爐),要求可靠,靈敏度高;②有一定的能量儲(chǔ)備,應(yīng)急突發(fā)性故障;③操作簡單,維護(hù)方便;④耐高溫,防灰塵。
液壓站的形式多種多樣,但從實(shí)際使用情況來看,并不是設(shè)計(jì)越復(fù)雜、自動(dòng)化程度越高越好。在生產(chǎn)過程中,即使偶爾故障解決不了,滑動(dòng)水口失去控制,后果就不堪設(shè)想。對生產(chǎn)、設(shè)備、人身安全都會(huì)構(gòu)成相當(dāng)大的威脅。因此,簡單、可靠的液壓站才是保證連續(xù)生產(chǎn)的最佳選擇。
(2)原液壓站存在的問題
原煉鋼大包液壓站系統(tǒng)原理見圖J。從煉鋼的液壓站實(shí)際使用情況來看,存在以下不足:①因動(dòng)作頻繁、工作環(huán)境惡劣,加上設(shè)計(jì)的原因,導(dǎo)致故障率較高;②維護(hù)要求高,在生產(chǎn)過程中,液壓工要長時(shí)間跟蹤。
該系統(tǒng)因設(shè)計(jì)要求與實(shí)際環(huán)境不相適應(yīng),在運(yùn)行中出現(xiàn)了較多問題,如油液易污染,溫度難控制;元件更換頻繁,皮囊易老化破損,蓄能效果差,難以應(yīng)急;動(dòng)作可靠性差等。
此外,油管卸壓不夠充分,快速接頭裝卸困難,密封圈易被余壓沖掉,油耗較高。因以上故障有的短時(shí)無法處理,致使生產(chǎn)長時(shí)間中斷,設(shè)備損壞嚴(yán)重。每年直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)數(shù)十萬元,熱停工100h以上。
(3)問題原因分析
因該液壓站難以達(dá)到前述要求,不能適應(yīng)連鑄生產(chǎn)的需要。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
①油溫控制困難 該液壓設(shè)計(jì)對油溫的控制有兩種途徑。
a.磁助式電接點(diǎn)壓力表控制。通過壓力表5的上下接點(diǎn)來控制泵的啟制動(dòng),使泵盡可能地縮短帶載運(yùn)行的時(shí)間,以達(dá)到控制油溫的目的。設(shè)計(jì)選用YX-150型壓力表,該表要求接點(diǎn)電壓380V時(shí)電感電流<45mA。而實(shí)際接點(diǎn)控制泵啟動(dòng)的接觸器的電感電流為60mA。因控制行程較長(達(dá)40m左右),動(dòng)作次數(shù)多,壓降較快。為了能滿足控制要求,差值設(shè)定范圍小(40bar左右)。以上因素致使泵啟制動(dòng)頻繁;接點(diǎn)在超容量條件下接觸次數(shù)多,出現(xiàn)打弧焊接的現(xiàn)象;指針易被損壞,液壓泵啟制動(dòng)失靈,達(dá)不到理想的控制效果。
b.卸荷型溢流閥控制(控制閥原理見圖K)。在實(shí)際運(yùn)行中,該閥的控制壓力范圍受錐閥芯的硬度和蓄能器蓄能效果的影響極大。因?qū)嶋H因素的影響,系統(tǒng)壓降較快,泵帶載運(yùn)行次數(shù)多,頂桿與錐閥撞擊頻繁,使得該閥的錐閥芯易被撞禿,壓力控制范圍下降。加上系統(tǒng)油溫經(jīng)常超過蓄能器的適宜工作溫度(10~70℃),蓄能器充泄壓又比較頻繁,皮囊易發(fā)生老化破損,使得蓄能器內(nèi)氮?dú)鉄o法充入,蓄能效果差。蓄能器不但起不到恒壓作用,又不能應(yīng)急突發(fā)性故障。
以上因素使泵帶載運(yùn)行次數(shù)增多,時(shí)間變長。油溫極易升高,經(jīng)常高達(dá)100℃以上。
②換向可靠性差 實(shí)際操作中,經(jīng)常出現(xiàn)換向失靈的現(xiàn)象。因該液壓站采用外蓋式油箱,接口處無毛氈密封,油液容易被污染。加上油溫過高,黏度較低,使得閥芯經(jīng)常性卡死,換向失靈。為達(dá)到控制靈敏、沖擊小、裝卸快及連接頭時(shí)卸掉管內(nèi)余壓的目的,這里采用了O型和Y型中位機(jī)能的兩只三位四通電磁換向閥串聯(lián)控制。但卻使得換向失靈的概率上升1倍。
該系統(tǒng)還采用了手動(dòng)彈跳定位式二位四通閥與電磁閥串聯(lián)。因?qū)嶋H動(dòng)作頻繁,受液壓沖擊振動(dòng)的影響,該閥的閥芯容易錯(cuò)位,影響換向效果。
③泄壓不充分 因油液易被污染,單向過濾器的濾網(wǎng)容易堵塞,卸荷時(shí)管內(nèi)壓力不能充分被泄掉??焖俳宇^裝卸困難,卸接頭時(shí),里面的密封圈易被余壓沖掉。油耗增加,需耗油2桶/月。
④元件更換頻繁 由于油液溫度經(jīng)常過高、污染嚴(yán)重,再加上動(dòng)作頻繁,元件極易損壞,更換比較頻繁,運(yùn)行2年,更換過7臺泵、11只電磁換向閥、10只卸荷型溢流閥、3只蓄能器。