排渣門的維修_液壓系統(tǒng)的改造
(1)設(shè)備概況
某發(fā)電機(jī)容量為300MW,鍋爐型號為HG1021/18.2-YN,額定蒸發(fā)量為102lt/h。額定燃料供應(yīng)132.5t/h;碎渣機(jī)型號為CE-830,額定除渣量10t/h。鍋爐采用定時(shí)排渣形式,即燃燒后的灰渣在冷灰斗中積存到一定量時(shí)進(jìn)行排放。
6號機(jī)自投產(chǎn)以來,鍋爐每天定期排渣時(shí),冷灰斗排渣門不是打不開,就是打開后運(yùn)行人員不能按要求操作,使鍋爐定期排渣十分困難,經(jīng)常出現(xiàn)鍋爐降出力運(yùn)行的情況,有時(shí)甚至危及工作人員的人身安全。后來每天排渣4次,幾乎每次都要用錘砸、杠撬等手段才能勉強(qiáng)把排渣門打開,給檢修工作帶來很大被動(dòng),直接威脅到安全生產(chǎn)。
圖N是排渣控制系統(tǒng)的原理圖。排渣門的開啟或關(guān)閉由控制缸控制??刂聘谆钊喜康墓ぷ鹘橘|(zhì)為壓縮空氣,下部為水,壓縮空氣壓力為0. 7MPa??刂聘椎墓ぷ鬟^程是:開啟排渣門時(shí)壓縮空氣使儲(chǔ)水罐內(nèi)水壓升至0.7MPa,水壓驅(qū)使活塞上行,打開排渣門;關(guān)閉排渣門時(shí),由電磁閥切換氣源換向驅(qū)使活塞下行。往復(fù)行程由電磁閥及調(diào)節(jié)閥控制,按理論計(jì)算加到控制缸上的總作用力為:
0. 12×0.12×π×0.7×103=31.65(kN)
按以上理論能符合工作要求,但在實(shí)際生產(chǎn)中,由于鍋爐定期排渣量的多少不定,管道系統(tǒng)壓力損耗,設(shè)備裝配工藝上的粗糙,以及操作人員的熟練程度等因素,使之暴露出不少問題。
通過對缺陷的分析,發(fā)現(xiàn)造成故障的主要原因是:
①動(dòng)量計(jì)不合理;
②管道系統(tǒng)泄漏點(diǎn)多,造成壓力損耗;
③工作介質(zhì)壓力小,阻力大,管路系統(tǒng)壓力僅為0. 68~0. 65MPa;
④控制缸與排渣門不同心,偏差超標(biāo)。
(2)系統(tǒng)改造
在設(shè)備改造方面,主要進(jìn)行了如下工作。一是對液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,更換了原有的管路,選取阻力小,潤滑性能好的68#液壓油作工作介質(zhì);選用工作狀態(tài)穩(wěn)定的GB2-70型齒輪泵作升壓裝置,選用P-B63型調(diào)壓閥、325-63型手動(dòng)換向閥作調(diào)控裝置。二是對控制缸與排渣門進(jìn)行了精心檢修,重新找中心,調(diào)整偏點(diǎn)在標(biāo)準(zhǔn)值的最下限(0.1mm)。
改造后,工作介質(zhì)壓力由0.7MPa提升到1.5MPa,加到控制缸的總作用力為0.12×0.12×π×1.5×103=67.80kN。大大增加了提升力的富裕量,使灰渣排放控制系統(tǒng)科學(xué)、合理、穩(wěn)定、可靠,從而保證了排渣門開關(guān)的可靠性。具體改造方法如圖O所示,其工作原理是:由齒輪泵作為升壓動(dòng)力,當(dāng)油壓超過1.5MPa時(shí),可通過調(diào)壓閥進(jìn)行調(diào)壓,通過手動(dòng)換向閥可改變控制缸活塞的上下動(dòng)作,以調(diào)節(jié)排渣門的開關(guān)位置。
排渣門控制系統(tǒng)經(jīng)過改造,取得了較好的放果。改造前排渣門很難打開,每次排渣都要檢修人員協(xié)助完成。改造后,排渣480次,一次也未發(fā)生卡門現(xiàn)象,排渣成功率100%,排渣門卡的問題徹底解決。7號爐投產(chǎn)后,對排渣門控制系統(tǒng)進(jìn)行了相同的改造。經(jīng)過運(yùn)行,證明系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好,改造取得了較為滿意的效果。