汽輪機(jī)液壓故障_EH油壓低故障
某電廠1號(hào)機(jī)組采用NI35-13.42-535/535-KI51型汽輪機(jī),其調(diào)速系統(tǒng)采用純數(shù)字電液調(diào)節(jié)方式(DEH)。調(diào)速系統(tǒng)與分散控制系統(tǒng)(DCS)均為XDPS-400型。
(1)1號(hào)機(jī)組的故障情況
某日運(yùn)行人員對(duì)給水泵進(jìn)行切換操作,從A泵切至B泵運(yùn)行,但由于誤操作導(dǎo)致給水泵流量低而產(chǎn)生保護(hù)動(dòng)作,聯(lián)跳給水泵,致使鍋爐水位低而跳鍋爐(MFT),聯(lián)跳汽機(jī)。汽機(jī)跳閘后,運(yùn)行人員及時(shí)調(diào)整參數(shù),進(jìn)行沖轉(zhuǎn),但由于EH油壓低多次沖轉(zhuǎn)都不成功,沖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速到某定值時(shí)汽機(jī)便跳閘,情況見(jiàn)下表。
汽機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)因EH油壓低而跳閘的汽機(jī)最高轉(zhuǎn)速
次 數(shù) |
時(shí) 刻 |
轉(zhuǎn)速/r·min-1 |
系統(tǒng)EH油壓/MPa |
過(guò)程時(shí)間/s |
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
第7次
第8次 |
16:45:05
19:35:21
19:42:30
20:08:18
20:38:09
21:20:50
22:20:54
23:12:30 |
3000
434
575
91
114
99
87
2056 |
從14.5降至9.5
從14.5降至9.5
從14.5降至9.5
從14.5降至9.5
從14.5降至9.5
從14.5降至9.5
從14.5降至9.5
保持14.5 |
4
2
2
2
2
2
2
2 |
(2)尋找故障原因的過(guò)程
汽機(jī)跳閘是EH油壓力下降引起的。EH油壓力下降的原因有:①系統(tǒng)存在泄漏,如液壓閥(伺服閥、卸荷閥、單向閥、換向閥)、管路、液壓缸或蓄能器泄漏等;②液壓泵故障;③運(yùn)行方式不當(dāng)。
因此,我們可以從以上幾點(diǎn)著手,一步步查找機(jī)組沖轉(zhuǎn)過(guò)程中EH油壓力下降的原因。
首先,檢查現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)有無(wú)泄漏現(xiàn)象。機(jī)組第2次沖轉(zhuǎn)時(shí),EH油壓低,下降很快,導(dǎo)致機(jī)組跳閘。在現(xiàn)場(chǎng)檢查了各調(diào)門(mén)、主汽門(mén)液壓缸、管路等處,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。但檢查OPC、AST電磁閥試驗(yàn)塊時(shí),發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)塊上面有較多漏油,仔細(xì)檢查后,發(fā)現(xiàn)其中1個(gè)AST電磁閥閥體的螺栓墊片脫落,EH油從閥體內(nèi)不斷滲出。經(jīng)更換墊片,處理好外泄漏,機(jī)組重新掛閘沖轉(zhuǎn),當(dāng)轉(zhuǎn)速至91r/min時(shí),系統(tǒng)油壓又從14.5MPa降至9.5MPa,機(jī)組跳閘。因此,現(xiàn)場(chǎng)泄漏不是EH油壓力下降的原因。
然后,檢查EH液壓泵是否有問(wèn)題。沖轉(zhuǎn)時(shí),同時(shí)啟動(dòng)2臺(tái)泵。機(jī)組重新掛閘沖轉(zhuǎn),隨著轉(zhuǎn)速上升,系統(tǒng)油壓下降,且液壓泵電流達(dá)到45A,汽機(jī)打閘。這說(shuō)明泵故障也不是EH油壓力下降的原因。
最后聯(lián)系DEH設(shè)備制造廠,對(duì)方認(rèn)為有可能是高壓蓄能器氣囊泄漏,氣壓不足。因?yàn)槊看味际菕扉l沖轉(zhuǎn)各調(diào)門(mén)打開(kāi)后系統(tǒng)油壓開(kāi)始下降的,而掛閘沖轉(zhuǎn)后,高、中壓主汽門(mén)全開(kāi),各調(diào)門(mén)也開(kāi)始動(dòng)作,、此時(shí)系統(tǒng)油量不夠,需通過(guò)高能蓄能器補(bǔ)充系統(tǒng)壓力。如果高能蓄能器泄漏或蓄能器旁路門(mén)松動(dòng),油從旁路門(mén)至回油管,也會(huì)導(dǎo)致沖轉(zhuǎn)過(guò)程中系統(tǒng)油壓下降。因此,用專用工具測(cè)量每個(gè)蓄能器的氮?dú)鈮毫Γ瑴y(cè)量結(jié)果均為9.8MPa左右,正常。于是對(duì)所有蓄能器的旁路門(mén)重新擰緊,機(jī)組再一次掛閘沖轉(zhuǎn),但轉(zhuǎn)速上升至99r/min時(shí),機(jī)組再一次因?yàn)橄到y(tǒng)油壓低跳閘。
在核實(shí)可能的原因和嘗試各種方法未果的情況下,重新對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查,特別是對(duì)各調(diào)門(mén)伺服閥、液壓缸反復(fù)檢查,后來(lái)發(fā)現(xiàn)左、右兩側(cè)高調(diào)門(mén)卸荷閥旋轉(zhuǎn)手柄異常,彈出大約5mm,于是重新鎖緊卸荷閥旋轉(zhuǎn)手柄。在對(duì)其他調(diào)門(mén)仔細(xì)檢查后,機(jī)組掛閘沖轉(zhuǎn)。這次轉(zhuǎn)速上升正常,系統(tǒng)油壓沒(méi)有再出現(xiàn)下跌,但由于機(jī)組停機(jī)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(達(dá)9h),上、下缸溫差較大,引起機(jī)組振動(dòng)大,被迫停機(jī)。在消除上、下缸溫差后,機(jī)組運(yùn)行正常。
(3) EH油壓低故障原因分析
經(jīng)過(guò)事后對(duì)汽機(jī)做仿真運(yùn)行,分別對(duì)各個(gè)高、中壓調(diào)門(mén)單獨(dú)進(jìn)行全行程試驗(yàn),再?zèng)]出現(xiàn)油壓低的故障。通過(guò)檢查歷史曲線,發(fā)現(xiàn)當(dāng)汽機(jī)沖轉(zhuǎn)到3000r/min左右時(shí),由于汽機(jī)轉(zhuǎn)速很難穩(wěn)定在3000r/min,在2950~3050r/min內(nèi)波動(dòng),各調(diào)門(mén)動(dòng)作頻繁。調(diào)門(mén)在短時(shí)間內(nèi)從20%開(kāi)度動(dòng)作至50%開(kāi)度,然后又下降至20%開(kāi)度,這樣來(lái)回頻繁動(dòng)作,機(jī)體振動(dòng)很大,導(dǎo)致卸荷閥針閥的旋轉(zhuǎn)手柄彈開(kāi),使高壓調(diào)門(mén)卸荷閥卸荷。以后沖轉(zhuǎn)時(shí),由于閥門(mén)開(kāi)不到指令位置,指令使伺服閥開(kāi)度不斷增大至最大,這樣系統(tǒng)高壓油經(jīng)伺服閥至卸荷閥再至有壓回油管,然后回油箱,造成油壓下跌,系統(tǒng)油壓跌到9.5MPa后跳機(jī)。
(4)小結(jié)
從這次油壓低事故中可吸取以下經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
①運(yùn)行人員在第1次沖轉(zhuǎn)時(shí),沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)油壓低的問(wèn)題,等到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)已拖延了處理故障的時(shí)間,這是運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足的表現(xiàn)。
②尋找油壓低故障發(fā)生原因的過(guò)程表明,應(yīng)從實(shí)際出發(fā),仔細(xì)分析,首先排出發(fā)生故障的幾個(gè)可能的原因,然后逐個(gè)檢查、核實(shí),找出發(fā)生故障的真實(shí)原因。
③檢查、核實(shí)的范圍應(yīng)擴(kuò)大,有時(shí)可能超出可能原因之外;另外,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)EH油系統(tǒng)的檢查和了解,這樣處理故障的時(shí)間才會(huì)縮短。